2025年度,中化泉州石化炭黑装置践行“一切成本皆可降”理念,从细节完善成本管控,通过多项务实举措实现成本节约,以下为三项核心措施介绍。
一、自主移库缓解库容紧张,规避外租成本
11月中旬,炭黑仓库面临库存压力。仓库设计容量约1000吨,三条产线持续运行导致成品不断入库,叠加部分客户提货周期延长,库存量攀升至1800余吨,超出设计容量80%,部分成品需暂放仓库门口,存在受潮风险。因外租仓库综合成本较高,装置经理组织员工及仓库协作方天雨物贸负责人商讨后,确定自主腾挪方案:将积压时间长、无近期出库计划的炭黑转移至仓库外围空地暂存,做好防雨防护。各相关人员分工协作,两天内完成800多吨炭黑的安全转移,既缓解了库存压力,也避免了外租费用支出。

二、精准控重减少物料损耗,降低成本支出
炭黑产品标准吨包重量为1000千克,因灌装设备运行波动,实际重量易出现偏差。数据显示,2024年全年吨包平均重量为1001千克/袋,按全年数万吨出库规模计算,累积物料损耗可观。经协调设备厂家调整仍无法稳定达到理想精度后,团队采取人工干预措施:在不增加人工成本的前提下,安排人员在包装称前值守,对每袋超重产品人工调整。通过持续管控,2025年吨包平均重量稳定在标准值附近,较2024年下降约0.10%。按年出库6.5万吨计算,相当于回收炭黑65吨,累计节约成本约30余万元。

三、回收修复托盘资源,实现资源复用增效
炭黑产品销售时配套的木质托盘常随货发出,部分客户使用共享托盘导致大量木质托盘遗留在外部仓库,存在占用空间、处理成本高、易报废等问题。团队发现遗留托盘多具备回收价值,部分轻微破损托盘经修复可重新使用,遂主动与中化化销公司协调开展托盘回收工作。2025年以来,累计回收外库闲置托盘800余个,按每个采购价75元计算,节约成本约6万元。同时,团队利用工余时间自主修补破损托盘,全年累计修复200余个,减少新托盘采购成本约1万余元。通过“回收+修复”模式,累计节约成本7万余元,实现资源合理利用。










